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裝載機電子秤液壓製動故障(zhàng)解析與解決方案
時間:2019/9/18 15:32:30 點擊次數:9386

裝載機電子(zǐ)秤液壓製動故障解析與解決方案

隨著液壓技術的進步,全液壓(yā)濕式製動技術在*裝(zhuāng)載機上被逐漸大(dà)量使用,*般情況,全(quán)液壓濕式製動技術分為單回路和雙回(huí)路兩種,本文就雙回路全液壓濕式製動技術在裝載機上設計應(yīng)用過(guò)程中(zhōng)的遇到的兩(liǎng)例故障問題(tí)同大家交流。

  係統工作原理

  該係(xì)統由齒輪泵、組合製動(dòng)閥、蓄能器、製動油缸、手製動電磁閥、手(shǒu)製(zhì)動缸及接轉向等液壓(yā)先導係(xì)統的其(qí)它執行機構(gòu)組成。

  組合製動閥與齒輪泵直接連接,經節流口以設定流量向蓄能器(qì)充液,其餘流量經N口流至其它的執(zhí)行器。當充液壓(yā)力達到充液閥設定的(de)壓力值時,充液閥切換位置,壓力補償器換位,充(chōng)液壓力切斷,充液過程完成,全部流量流向N口至其它機構。製動時,反複操作製動閥芯(踩下製動踏板),蓄能器中的(de)壓力油液被(bèi)消耗,當任*蓄能器壓力比切(qiē)斷壓力低某個設定值時,充(chōng)液(yè)閥翻轉,壓力補償器換位,充(chōng)液壓力恢複,經定(dìng)差節流口以設(shè)定流量向蓄能器充液,其(qí)餘流量經(jīng)N口流至其它的(de)執行器。如此循環往複,完成整個充液——製動——再充液的循環過程。充液閥之*以能夠在不同的壓力下來回翻轉是因為充液閥閥(fá)杆兩端受控製油液的作用麵積不同而形成的。

  故障問(wèn)題:踩下刹車後轉向器(qì)無轉向

  故障現象(xiàng):

  在*台應用該(gāi)濕式製動係統的輪式裝載(zǎi)機路(lù)試調試過(guò)程中,調試員連續踩下刹車後出現轉向器短時間很沉重,甚至無法轉動的現象。

  由於該裝載機電子秤的轉向係統(tǒng)采用的是先導操縱,經分析(xī)可能(néng)是組合製動閥N口給轉向器供油不足造(zào)成的。在組合製動閥P口接上壓力、流量計,連續踩(cǎi)下刹(shā)車出現轉向器短(duǎn)時間很沉(chén)重時觀察壓力(lì)、流量計,發現P點壓力由先導溢流閥設定(dìng)壓力值為起點迅(xùn)速(sù)上升至充液閥設(shè)定的起充壓(yā)力值,然後再有*個小(xiǎo)幅的較緩(huǎn)慢的上升,直至設定充液壓力,然後(hòu)充液結束,發現P點流量(liàng)迅速下降後再有*個(gè)小(xiǎo)幅的較緩慢的下降,直至(zhì)充液結束,流量恢複。

  分析原因:

  分析壓力

  充液開始時,充液閥切換(huàn)位置,壓力補償器換位,P點(diǎn)壓力從給先(xiān)導油路(lù)供油狀態切換為給蓄能器充液的壓力狀態。此處壓力就*不就低。*以壓力瞬間躍升至充液開(kāi)始值(zhí),然後液壓油經過(guò)定差節流口以*個穩定的流(liú)量給蓄能器充液,經過*小段時間,達到充液閥設定的壓力,充液閥切換位置,壓力補償器換位,充液(yè)壓力切斷,充液過程(chéng)結束,壓(yā)力回歸到先導油(yóu)路(lù)溢流閥的溢流(liú)壓力值,由此可知壓力曲線的變化是正常(cháng)的。

  分析(xī)流量,充液開始時,充液閥切換位置,壓力補償器換位,P點流量為齒輪泵輸出流量,該處流量應該變化不大,而流量從10.5L/min*下(xià)子就跌落到了6.3L/min,然後隨著充液時間(jiān)的推移再有小幅下降。當充液結束後,流量恢複至10.5L/min左右。由此我們不難看出,此處齒輪(lún)泵的容積效(xiào)率變化太大了,齒輪泵按正常來說是不可能出(chū)現此現象的(de),應該是齒輪泵內泄損壞造成的。

      故障處理

  更換齒輪泵,故障現象消除,重新測試P點處的流量變化

      故障問題2:踩刹車後低壓報警

  故障現(xiàn)象:

  在*台應用該濕式製動係統的輪式(shì)裝載機路試調試過(guò)程中,調試員每次踩下刹車後製動係統警報器都會低壓報警,製動係統壓力表(biǎo)數值在踩下刹車時短時間急劇下降至低於90Bar然後(hòu)再回升至正常值,而且發覺製動距離變大,有製動不靈(líng)的傾向。

  分析原因:

  綜上*述排除了壓力傳感器和製動係統壓力表損壞的可能(néng)。該裝(zhuāng)載機電子秤的壓力傳感器位於DS2口(kǒu),由壓力表的變化規律,可以得知,此時蓄能器進出油口處壓力變化應該(gāi)也很(hěn)人,導致這種情況出現的(de)原因(yīn)*般有三種:

  1、製(zhì)動係統管路有泄漏;

  2、蓄能器容量與製動係統不匹配,蓄能器容量太小

  3、蓄能器預充氮壓力參(cān)數不對,充(chōng)氮(dàn)壓力嚴重偏離正常值,充氮壓力過大或過小,甚至(zhì)是(shì)密封失(shī)效,蓄能器內氮氣泄(xiè)漏殆(dài)盡。

  第1種情況較易檢查排除,留意檢查觀察*下就能發現,本例沒有此現象,可以排除。

  第(dì)2種情況*般也不太(tài)容易出現,蓄能器的容量(liàng)選擇取決於製動壓力、排量(製動器用油量(liàng))和動力消失後緊急製動次數。製動管路不太長,彈性變型不太大的係統,管路的影響可(kě)以忽略不*。計算校正*下,本例不應存在此類問題。

  第3種情況有(yǒu)可能會經常出現的。我們先(xiān)測試蓄能器的預充(chōng)氮壓力。測壓前先充分泄壓,泄壓方法為:發動機熄火後(hòu)反複數次壓下製動踏板。然後用蓄能器的充氮壓力(lì)表測量蓄能器的預充氮壓力,經測試,發現該車的兩個蓄能器*個壓力正常,另*個沒有壓力,表明該故障現象是由*蓄能器無預充壓力引起的。檢查蓄能器充氮口密封墊(diàn)圈沒問題後重新充氮,結束後擰緊蓄(xù)能器充氮口充氮螺栓(shuān),試車(chē),故障排除。

  全(quán)液壓濕式製動不管是單回路還是雙回路係統(tǒng),其製動原理是相通的,遇到此類問題可以舉(jǔ)*反三,仔細分(fèn)析,故障點不(bú)難找到。

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