I型微機控製減量秤在配料中的應(yīng)用:
長期以(yǐ)來,我廠生料配(pèi)料靠人工用圓盤喂料裝置測定流量,出磨生料TCaC03和TFe203合格率*直偏低(*般年均約(yuē)為25%、40%左右)。其主要原因是(shì)磨頭配料波動大,嚴重影響機立窯煆燒,造成(chéng)能耗偏*,熟料標號不*的狀況。
1988年(nián),*建材*信息中心為我廠提供了“WPK—I型微機配(pèi)料(liào)減量秤控製係統”這*新技術(shù)。經兩年的(de)運轉,取得了顯著的效果。為了進*步探討和推廣使用這**配料技術,現結合我廠使用經驗,略述該係統的結構(gòu)、原理與應用效果。
*、係統流程及原理
(*)生料工藝流程
來自不同礦山的石灰石經(jīng)破碎機破碎後(hòu)貯(zhù)存在(zài)四隻碎(suì)石圓庫內,供生料配料搭配(pèi)使用。配料庫由6隻不同徑(jìng)的平底(dǐ)庫*線排列組成,庫底設有二條(tiáo)配料線,*條采用懸掛式圓盤喂料配料係統,*條為(wéi)WPK—I型減量秤配(pèi)料控製係(xì)統(tǒng)。配料後的混合料通(tōng)過長(zhǎng)皮帶輸(shū)送機送入生(shēng)料(liào)磨(mó)中。
圖1生料係統工藝流程
1.吊機;2.料鬥;3.2PF1010雙轉子反擊式破碎機;4.四(sì)隻碎石圓庫;5.配料圓庫(容積式(shì)減量法配料(liào)係統);6.φ4米離(lí)心選粉機;7.φ2.2×6.5米生料磨;8.生料入庫絞刀
(二)WPK-I型微機(jī)配料控製係(xì)統組成
該係統采用(yòng)容積式減量技術,整個係統由二大部分組成。
1.機械執行機構部(bù)分(fèn)
該機構(gòu)是由(yóu)七套大小不同的喂(wèi)料及放料電振設備、小料(liào)倉、TCS-5000型全電子式數字台(tái)秤及機架,分別在不同原理料庫下組合而成(參見圖1、圖2)。
2.計算機控(kòng)製部分
計算機控製(zhì)部分是由單片機組成的半自(zì)動控製係統、手(shǒu)動控製係統以及配料現場工藝模擬圖形組合而成。
1.加料電振器;2.電子秤;3.加料鬥;4.卸料(liào)電振器
(三)係統工作原理
係統采用“減量法”。*謂“減量法”是相對翻鬥(dòu)秤的工作方式而言,其工作示意如圖2。具體工作過程是:
(1)不同(tóng)品(pǐn)種物料由加料設備電振器1,從配料庫中下料(稱(chēng)小料倉加料)。其加料量為W1。
(2)當小料倉內重量達某*限值時(shí),電振器1停止(zhǐ)下(xià)料,由(yóu)放料電振器2從稱料鬥中開始放(fàng)料,其放(fàng)料量為W2。
(3)當放料量W2在*設定的(de)配料(liào)量範圍(wéi)時(shí),電振器2即停止工作,此時小(xiǎo)料倉中仍剩有部分物料為W,則W2=W1-W。
在減量法中,使W1>W2,可以把滯空物料計入(rù)W1,同時還可以將粘(zhān)料計入W內,這樣可以*得到預(yù)定的W2值。
(四)係統控製方(fāng)式
配料係統控製(zhì)工作原理如圖3*示(shì)。
圖3係統控製工作原理
從圖3可知,係(xì)統工(gōng)作時,計算機控(kòng)製中心利用執行(háng)機構中的TCS—5000型全電子式數字台(tái)秤,從控製對(duì)象中取出各測量信號,在控製係統的作(zuò)用下,驅動各執行機(jī)構來實現工(gōng)藝過程中*規定的加料、放(fàng)料、暫(zàn)停、報警、打印等配料操(cāo)作功能。
控製係(xì)統采用STD總(zǒng)線工業(yè)控製機,為了保證(zhèng)係統的運轉可靠性,連續性係統同時(shí)還設置了半自動部(bù)分及手(shǒu)動部分,滿足生產的實際需要。
控製係統可以(yǐ)同時對八種原材料進行集中配料控(kòng)製,其工作過程是采用周期性間(jiān)隙式喂料稱量配料。每*個工作周期設定120秒,其(qí)中加(jiā)料(liào)為20秒,配料放料為60秒。配料調節量(liàng)為每小時(shí)0~30噸,足夠滿足Φ2.2米生料磨機的需求量。為了保證配料的均勻性(xìng),根據庫(kù)下配料點、落料的(de)先後順序,設置了延時工作程序。使*配的物(wù)料能呈“夾心餅幹式”*層覆*層的鋪成混(hún)合(hé)料。
二、應用效果
係統經過兩年的運行,取得如下效果:
1.配料*度*。係統能及時根據(jù)配料方案進行調整,生料中TCaC03、TFe203合(hé)格(gé)率均達到50%及(jí)75%以上,生料質量大幅度提(tí)*。生料碳酸鈣和鐵的滴定值標準偏差也有了明(míng)顯下降,並(bìng)趨向穩定。同時生料三率值波動也有*降低。
2.*,自動化程度*。值(zhí)機人員在控(kòng)製室內可直接通過工藝模(mó)擬(nǐ)圖及各種顯示儀表,對各(gè)種物料流量及現(xiàn)場情況進行量的控製及跟蹤監視。同時對磨機飽餓可進行適(shì)時調整(zhěng),充分發揮磨機生產能(néng)力。
3.計算機控製係統機(jī)械執行機構設備性能(néng)穩定,兩年來故障(zhàng)率為0.5%,可靠性*,係統(tǒng)結構簡單,便於操作,利(lì)於維修。
4.生料質量的提*,促使立窯煆燒正常,大大減少偏火、結塊現象,穩定水泥燒成。兩年來遊(yóu)離(lí)氧化鈣<3%,熟料標號均在(zài)568號以上,熟料煤耗比(bǐ)往年下降0.3%,年節標煤213噸,年節電17.1萬千瓦時(shí)。
5.提*了(le)經濟效益。1989年根據市場需要(yào)及時調整水泥(ní)產品,達到**產、節能降耗,綜合經濟效益計89.1萬元。
三、經驗體會
係統在我廠應用成功,原因有兩方麵,*是係統本身設(shè)計(jì)合理;二是對該係(xì)統的*些輔助設備進行了改造,這*點很(hěn)重要,具體措施(shī)是:
1.庫底卸料裝(zhuāng)置的設計
入庫後的原材料,因其含水分多少不同(tóng),卸料時常發生堵料、棚料、懸料等現象。為此,我們在煤粉、鐵粉庫底的料(liào)鬥部分安裝了單板振動裝置(見圖(tú)4)。該裝(zhuāng)置結構簡單,當(dāng)發生庫(kù)底(dǐ)結拱或煤塊堵塞出現斷料時,起動(dòng)平板電振器,1秒鍾內斷料現象(xiàng)明顯改觀。
2.係統采用了可靠的接地處理
要使微機控製係統在運(yùn)行中達到預期的效果,控製線(xiàn)路中除了選用**幹擾(rǎo)的電路(lù)外,正確的接地處理,也是保障係統正(zhèng)常運行的必要(yào)措施。
1.活動振動平板;2.連杆;3.振動電機;4.錐鬥;5.加料電振(zhèn)器
該係統采用的接地方法如圖5。阻*達2歐姆,二年來的使用(yòng),控製係統數據(jù)采集從未發生過數據錯亂。
3.加強配料(liào)過程(chéng)中的除塵治理(lǐ)
配料(liào)過程中的粉塵飛揚是汙染現場的主要塵源(yuán)。因此,我們*先(xiān)盡量降低各物料下料(liào)落差,以減少二次(cì)揚塵。其次,在石灰石、粘上等下料部位的B650輸送機上,增設密閉吸塵罩,盡可能不(bú)讓粉塵擴散。再次,在密閉的輸送機上設置二台PL2200式單機除塵器。通過上述措施,淨(jìng)化了生產環境,回收了粉塵。
1.圓鋼;2.聯接圓鋼
4.要使配料(liào)係統充分發揮其優越性,還需嚴格加強物料的水分和粒度控製,確保磨機產質量的穩定與提*。
5.生(shēng)產實踐證明,減(jiǎn)量秤的*配料,能促進生料質量(liàng)的提*。但要實現生料係統整體現(xiàn)代(dài)化,還需在現(xiàn)配料係統基(jī)礎上,再增(zēng)加磨機負荷自動控製係統(tǒng),使(shǐ)整個係統實現閉路循環控製。
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